浅谈大型变压器现场加热干燥方法及应注意的问题
1、事故现象某厂的一台容量为16.5MV.A,一次进线电压为35kV的三绕组电炉变压器,中压出线电压为10kV,接7200kvar的电容补偿装置。因中压侧误操作(中压侧带电拉刀闸),导致电炉变压器中压侧出线对地短路,使变压器差动、瓦斯保护动作,压力释放阀喷油,变压器油箱高压接线柱上漏油,系统跳闸的严重事故。经试验检查、分析后认为,变压器严重损坏,需要修理,更换线圈绕组。由于现场不满足干燥条件,制造厂建议返厂修理,但由于变压器体积大,受运输条件和工期的限制,决定进行现场抢修,请制造厂派技术人员进行现场技术指导。
2、变压器解体检查过程和处理方法
2.1 故障情况该变压器解体吊心检查发现,变压器三相调压线圈烧坏,需要更换;铁心靠变压器外壳底部有一块烧糊变黑;油箱加强筋处出现裂纹;低压三相绕组变形,木支架断裂,有明显的短路点。
2.2 处理方法从故障情况看,需要更换三相调压线圈和低压三相绕组。由于低压引线和调压线圈接头比较多(低压为27级),需要拆除和焊接108个引线头。在焊在整个焊接过程中全部采用水直接冷却,再加上正值严冬,空气相对湿度达73%,该变压器露天修理60余天,所以变压器线圈严重受潮,现场干燥问题成为这次修理的主要问题。
3、干燥方法的选择。变压器干燥方法很多,有热油循环法、热油喷淋法、磁化线圈加热法、抽真空法等。因为现场条件有限,只能在变压器室内干燥,再加上室内温升不高,且无法密封,因此决定采用变压器外壳干燥方法。
3.1 感应加热。利用磁化线圈对变压器进行感应加热,主要是感应磁化线圈的选择。
3.2 外加电压。为了线圈绕制方便,结合实际情况予以调整,zui后选用的导线截面为70mm2,匝数为83匝,电压为380V.抽真空将变压器顶盖盖上,利用一台真空净油机与变压器顶盖的孔(或利用高、低压套管孔)连接。
3.3 辅助加热为了提高干燥速度,采用8只2kW电炉,在变压器箱体底部均匀加热,同时在箱体内加入1变压器油,使底部及箱体内受热均匀。
3.4 测温在变压器器身zui外层线圈(即低压线圈)离顶部和底部各200mm处,靠箱体内侧各埋热电阻一个,用导线引出变压器箱体,与测温表连接,不得破坏变压器的密封情况。加热时,控制线圈温度,满足变压器大修后的试验要求。
3.5 热油循环干燥前,变压器吊心检查时,对变压器内的沉淀物及铁锈进行了清理,但是绕组内及其它位置的沉淀物和杂质不易清除,因此采用热油循环进行过滤处理。热油循环采用一台真空滤油机和纸质滤油机串联进行,不但滤掉变压器内的沉淀物及杂质,而且对变压器内局部的受潮处理有明显的效果。
注:本现场干燥方法适用于干燥外壳厚度为6mm及以上,容量为750kVA以上的变压器。现场干燥时注意观察真空表的压力及变压器顶盖变形情况,当变压器顶盖的变形达8mm时,停止抽真空,此时真空表的数值为极限值。在干燥过程中,应每小时抽真空半小时,使变压器箱内气压达一定值。调节进气阀,使变压器箱体内定期注入一定量的干燥空气。
实测试验时别出高压对中压、低压及地的厂值,中压对高压、低压及地的厂值。该变压器大修后,经过几年实际运行,变压器运行情况一切正常。停电时做预防性试验也很正常。